第35章 进入佳境
到此人深不可测。
加上景群的力挺。
让程自豪在搜集数据和测量工序时顺畅无比,走到哪儿,都能获得全力配合。
事后才晓得,景群在内部会议上发了狠:“要是精益精这次项目做得不成功,那么我就亲自当项目倡议者。”
这话是赤裸裸的威胁,当总经理亲自带队深度介入项目,那就意味着会有人,会有不少人被提刀头。
再加上景群还拍了胸脯,只要大家配合魏余聪工作,尽快形成项目报告,然后根据报告上提出的可行性建议进行逐步整改,那么到时候大家都有奖金好拿。
大棒加胡萝卜的影响下全厂上下都动员起来,这对魏余聪和程自豪而言是巨大的帮助。
魏余聪强悍的个人能力发挥的淋漓尽致。
当数据出现异常时,他能极其敏锐的找到问题方向,给干活儿的程自豪指明方向,后者顺着他的思路按图索骥,通常就有不错的收货。
大量的正回馈带来的是不断提升的对于工作的满足感和自豪感。
同时在工作中程自豪也不得不承认,snk之所以能打得肯汤姆节节败退并非偶然。
实事求是的讲,snk在生产细节方面做得确实太好了。
把日本人的固有的细致劲儿,发挥到了极致。
比如游隙问题。
游隙是轴承滚动体与轴承内外圈壳体之间的间隙。
这玩意非常微妙,小了,轴承抱死,大了,异常振动和噪音就来了。
轴承的噪音大部分都是由游隙导致的。
在手工生产时代,这是无法解决的问题,哪怕老师傅手艺再好,但在面对μm级别的公差时也只能叹息。
而在流水线时代,这个问题被以一种极其工业思维的方式所解决。
假设某轴承所采用的钢球直径为两毫米。
那么按照外高桥工厂的标准,钢球与内外套圈滚道中的游隙要控制在10μm以内。
但是对于轴承套圈滚道的打磨是全自动的,打磨后还有精研与超精研等后续步骤,以确保滚道洁净。
这种情况下,沟道规格会有微米级别的差异,有些略宽有些略窄。
解决的方案是,两毫米直径的钢球再做细分!
以0.2微米为限度,氛围-5到+5五个规值级别。
根据套圈滚道的宽窄度,通过自动配对机进行匹配,如果滚道磨的多了些,那就选+号的高规值钢球,反之就用-号的低规值钢球。
这样虽然会让产量有下降,但轴承的噪音下降了不止一个等级。
基本上大工业生产的轴承都有多规值钢球过自动配对机这个流程。
哪怕是最便宜的民用级别的轴承也是如此。
相反,隔壁阿三家的那个全手工作坊……
咳咳,这么说吧,他们的产品在规值计量上是以毫米作为单位的。
这玩意在外高桥工厂但凡出现一个,加斯东能把佐藤给生滚活剥了,而且总部绝对支持。
但在印度,就是能堂而皇之的装到……摩托车上……
程自豪每当想起这些,内心便涌出对隔壁邻居的无限敬仰来,深不可测,深不可测!这样的国家谁能战胜?
而在外高桥工厂,在配对前,还有套专用的游隙全检设备,对套圈内外圈整个滚道进行检测,而肯汤姆工厂这边的检测设备就比较落伍,用的还是多点检测法。
理论上是够用,但肯汤姆工厂的滚道磨床精度一般,导致磨出的沟道有极其细微的波浪变形。
也就是说,滚道有的部分偏宽,有的部分偏窄,不管用什么规值的钢球都无法保证精度。
这些问题都被通过海量的数据,用统计学的方面标示出来。
在项目总结会上,魏余聪一挥手,让程自豪负责全部的讲解说明工作,自己则坐在台下听。
面对老板的信任,程自豪也只能赶鸭子上架。
原本担心会结巴,可实际上效果极好。
语言流畅,数据充分详实,下面听得频频点头。
他这才意识到,之前所有的努力都在这一刻得到了体现。
在做展示需要引用数据时,甚至都不用看ppt,信手拈来,这让魏余聪目露赞赏。